CRTS 軌道板通過控制拱高從而減少打磨量的技術(shù)
CRTSII型無陣軌道板是我國(guó)通過引進(jìn)國(guó)外的技術(shù),消化吸收后研發(fā)的具有自主知識(shí)~權(quán)的高速鐵路技術(shù)。軌道板從預(yù)制到打磨過程中由于模具微小的形變、混凝土的自重、軌道板的緩慢許變等因素,會(huì)對(duì)軌道板的拱高產(chǎn)生影響。軌道板的拱高對(duì)軌道板的打磨量有很大的影響。本文從CRTSII型無陣軌道板的模具、混凝土、軌道板存放、打磨等角度分析,如何對(duì)模具預(yù)設(shè)反拱來控制軌道板拱高,從而減小軌道板的打磨量,來加快打磨速度,提高經(jīng)濟(jì)效益。
1、工程概況中鐵十三局京石客專4#軌道板場(chǎng)承擔(dān)DK226+500-DK287+700段軌道板的預(yù)制,供板長(zhǎng)度為138.737鋪軌公里,需預(yù)制21366塊軌道板,其中京石客專公司管段101.997鋪軌公里、15708塊板,北京局代建范圍36.74鋪軌公里、5658塊板。根據(jù)鋪板計(jì)劃,自2010年3月1日開始到2011年2月15日鋪板結(jié)束。板場(chǎng)分成廠房?jī)?nèi)作業(yè)的鋼筋加工區(qū)、毛坯板生產(chǎn)區(qū)、成品板打磨裝配區(qū)和廠房外的存板區(qū)、混凝土拌和站、生活辦公區(qū)等6大區(qū)。主廠房有3條毛坯板生產(chǎn)線。每條線設(shè)置24套模具,共72套模具,24小時(shí)最大毛坯板產(chǎn)量72塊(按24小時(shí)1個(gè)循環(huán)計(jì)算)。每月生產(chǎn)能力(按25天)為每月1800塊/月。
2、模具受力分析CRTSII型軌道板模具主要由地腳螺栓及支撐鋼板、8條支腿及彈性支座、機(jī)架和10塊面板、20個(gè)承軌臺(tái)殼體,9根三角壓條、一根梯形擋板固定用拉桿、4個(gè)橡膠端模等組成。其中模具的支撐主要由8條支腿及彈性支座組成,屬于柔性支撐。棍凝土澆注后,混凝土自身重量作用于模具上,每塊軌道板自重8.63t,由于支腿下部為彈性支座,模具產(chǎn)生向下的饒度。通過我們一段時(shí)間的觀察測(cè)量,澆注前后模具中間相對(duì)兩端產(chǎn)生0.5mm-0.8mm的下?lián)。因(yàn)檐壍腊逶谀>咧袨榈怪茫鹊酱蚰r(shí)軌道板是正置,撓度表現(xiàn)為向上。
3、毛坯極受力分析軌道板脫模以后,在毛坯板存放區(qū)導(dǎo)致存放。每個(gè)存板臺(tái)上堆放12塊毛坯板,板與板間用4塊墊木三點(diǎn)式支撐。由于棍凝土本身、環(huán)境溫度、存板臺(tái)基礎(chǔ)下沉等因素影響,使毛坯板徐變產(chǎn)生一定的拱度。通過我們的觀測(cè),軌道板會(huì)產(chǎn)生0.3mm-O.5mm的節(jié)撓。
4、拱高對(duì)毛坯板打磨量的影響(I)成品板打磨是將毛坯板承軌臺(tái)磨削加工。在這過程中,打磨量是-個(gè)非常重要的指標(biāo),它直接關(guān)系到磨輪的打磨數(shù)量。
(2)我們所說的打磨量是指毛坯板在Z軸方向的平均打磨量。如果打磨量是1.5mm,毛坯板拱度為0.3mm,那么實(shí)際打磨量為1.5+0.3=1.8mm。
(3)影響打磨量的主要因素有2個(gè):①毛坯板的拱度,②承軌槽的直線度,其中毛坯板的拱度對(duì)打磨量影響最大。
5、調(diào)整拱高的方法5.1拱高調(diào)整的計(jì)算方法模具的微小形變而產(chǎn)生的拱度是拋物線型。通過計(jì)算,我們預(yù)設(shè)模具的反拱,就可以減小打磨量。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi),通常預(yù)設(shè)拱度為0.5mm-0.6mm下面我們按預(yù)設(shè)拱度值是0.6mm,舉例來說明模具中間四個(gè)支腿的調(diào)整量的計(jì)算。
模具縱向?yàn)閤軸既表示模板單列支腿的點(diǎn)位,垂直方向?yàn)閥軸既表示支腿調(diào)整量。
由軌道板的撓度變形分析其符合拋物線型規(guī)律,所以模板中間四支腿調(diào)整量按拋物線方程求解:y=-ax2+c+b(c=0.6mmb=O)由己知在模板中間既當(dāng)x=O時(shí),筆耕文化推薦期刊,模板的反拱值最大既y=0.6mm。
所以可求出方程系數(shù)a=0.067o模板單列支腿中間兩點(diǎn)既X軸上表示的兩點(diǎn)。
可求其y值是0.533mm既模板的中間四支腿調(diào)整量為0.533mm。因此整個(gè)模板的中間四個(gè)支腿的調(diào)整量均為0.533mm。
5.2調(diào)整拱離后的措施為了更好的控制軌道板的拱高,減小打磨量,我板場(chǎng)采取了一些措施。模具的生產(chǎn)廠家不同,生產(chǎn)的模具剛度也不一樣,在現(xiàn)有的模具條件下,通過調(diào)整磨具的拱度,預(yù)設(shè)反拱來抵消由于模具變形而使軌道板產(chǎn)生的拱度。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi),調(diào)整模具的反拱0.5mm-0.6mm,這樣既保證模具平整度在0.3mm以內(nèi),又抵消了一部分拱高,達(dá)到了減小打磨量的目的。對(duì)比分析:模具在預(yù)設(shè)反拱之前打磨了94塊成品板,其中打磨量在Imm-2mm有51塊,占54.3%,2mm-3mm有26塊,占27.7%,3mm-4mm塊,占19%。預(yù)設(shè)反拱0.5mm后打磨了102塊成品板,其中打磨量在Imm-2mm有74塊,占72.5%,2mm-3mm有19塊,占18.6%,3mm-4日1m塊,占8.8%。從以上數(shù)據(jù)分析,調(diào)整模具后,打磨量在Imm-2mm的板占的百分比由以前的54.3%明顯曾大到72.5%,打磨量在2mm-3mm的板占的百分比由以前的27.7%減小到18.6%,打磨量在3mm-4mm的板占的百分比由以前的18%減小型18.8%。從以上數(shù)據(jù)不難看出模具預(yù)設(shè)拱高以后,打磨量明顯的出現(xiàn)下降的趨勢(shì),說明效果比較明顯。
在毛坯板的生產(chǎn)過程中要按規(guī)定定期檢測(cè)模具,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)調(diào)整。對(duì)毛坯板要加強(qiáng)檢測(cè)、要時(shí)刻關(guān)注成品板打磨量,將毛坯板檢測(cè)~結(jié)果和成品板打磨量反饋到所對(duì)應(yīng)的模具上,好及時(shí)有效的控制好模具的拱高,從而控制打磨量。
6、結(jié)語因?yàn)榇蚰C(jī)所使用的金剛石磨輪很貴,軌道板的打磨量大小關(guān)系到磨輪的使用壽命長(zhǎng)短,所以我們通過對(duì)模具預(yù)設(shè)拱高來減小打磨量的方拉能提高打磨機(jī)的工作效率,還有很高的經(jīng)濟(jì)效益。
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